【本網(wǎng)訊】山東龍口礦業(yè)集團梁家煤礦按照精細(xì)化管理要求,創(chuàng)新實行流程倒置煤質(zhì)管理模式,取得良好成效。1至11月份,該礦好煤率實際完成65.68%,比計劃指標(biāo)提高了2.78個百分點;商品煤合格率達(dá)到98%以上;杜絕了煤質(zhì)事故,實現(xiàn)“零投訴”。
流程倒置煤質(zhì)管理模式是該礦結(jié)合自身實際,以終端數(shù)據(jù)為抓手,從銷售終端到開采源頭的逐級倒推、逐級落實、逐級推進(jìn)的一種逆向管理模式。管理流程為:地面→系統(tǒng)→源頭;相對應(yīng)各單位的管理流程為:煤管中心→調(diào)度室→煤質(zhì)小分隊→生產(chǎn)、輔助單位。在日常生產(chǎn)和煤質(zhì)管理中發(fā)現(xiàn)的問題,由煤管中心直接以落實單的形式下發(fā)到區(qū)隊,并監(jiān)督落實整改;無明確責(zé)任主體或暫時不能明確責(zé)任主體的,由煤管中心匯報調(diào)度室,由調(diào)度室、煤管中心共同組織落實,直至查清源頭,并制定合理有效的措施。對安排落實的問題進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,實行壓力傳遞、責(zé)任傳遞,做到每一個問題都有落實、有整改。
今年前三季度,該礦結(jié)合自身實際,制定切實可行的煤質(zhì)管理措施,使好煤率不斷提高,實現(xiàn)了提質(zhì)增收。四季度以來,特別是進(jìn)入十一月份,針對市場急劇變化,采場條件變差,次煤庫存增加,煤質(zhì)管理形勢嚴(yán)峻的實際,該礦分階段、分頭面、分單位、分責(zé)任進(jìn)行精細(xì)化管理,尋找質(zhì)與量的最佳結(jié)合點,追求效益最大化。在煤炭發(fā)運過程中,該礦從各個環(huán)節(jié)入手,查找工作中的薄弱環(huán)節(jié),及時制定防范措施,堵塞漏洞,形成了“一查、二看、三對比、四簽字、五審核、六通過”的工作程序,真正做到層層有把關(guān),有審核,防止了以次充好、以好充次煤質(zhì)事故的發(fā)生;為提高數(shù)據(jù)的科學(xué)性,該礦采取每天對各回采工作面、運輸系統(tǒng)、風(fēng)選系統(tǒng)及商品煤的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析的方法,按照“樹形結(jié)構(gòu)”逐級向下分解到各單位、各生產(chǎn)流程環(huán)節(jié)進(jìn)行落實,增強了煤質(zhì)波動段的控制能力;在考核上則增加了對水分和灰分的考核,以及對選煤廠尾煤、放倉塊數(shù)量以及手選矸石的考核,使質(zhì)量和數(shù)量指標(biāo)得到有機結(jié)合和統(tǒng)一。
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