一項小小的改革,僅人工成本費用每月可減少3萬元,降低材料費用支出每月2萬元,再次在陜煤集團銅川礦務(wù)局崔家溝項目部印證了小改小革也是創(chuàng)新,也能帶來不小的效益。
近日,為了降低生產(chǎn)成本,減少作業(yè)人員勞動強度,崔家溝項目部對井下自動放水器進行了技術(shù)改革,通過在帶有煤渣的水進入放水器前加裝一個水煤渣分離器,不僅提高了抽放效率,降低了勞動強度,延長了放水器使用壽命,有效減少了人工費支出和材料費用投入,促進了治虧創(chuàng)效工作。
該項目部井下北翼集中軌道巷、2122回順原來使用的自動放水器無除渣功能,帶有煤渣的水在主、支管路內(nèi)積水會造成抽放泵負壓增大,流量降低,導(dǎo)致放水器自動閥門損壞。而改為手動放水后,每班必須安排2名專職人員放水,每天三個班,每班人員行走路程超過20000米,在人員巡回過程中個別人工放水器也可能涌水積滿,同樣會造成放水器損壞,且勞動強度大,效果甚微。為解決這一問題,該項目部成立了“一通三防”QC小組,于2016年12月份進行了3次調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)管路積水導(dǎo)致負壓過大,必須在抽放泵站打開配氣確保泵站正常運轉(zhuǎn),不僅造成管網(wǎng)流量損失,影響抽放效果,并且人工放水人員勞動強度大,每班往復(fù)式放水行走路線長,閥門開啟、關(guān)閉頻率大,易造成損壞。發(fā)現(xiàn)原因后,QC小組經(jīng)過反復(fù)研究,多次進行技術(shù)攻關(guān),設(shè)計出了一個水煤渣分離器。該分離器頂端與主管路通過閥門連通,中上部進氣孔、中部進水孔與放水器連接,末端加設(shè)4寸閥門,這樣帶有煤渣的水經(jīng)過分離器后煤渣會沉淀至底端閥門處,可以確保進入自動放水器的水一直是清水。經(jīng)過試驗,該水煤渣分離器運行穩(wěn)定可靠,效率高、效果好。自2017年2月份推廣使用以來,QC小組對使用情況進行了跟蹤監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)原平均2天出現(xiàn)一次管路積水影響抽放減少到5—10天出現(xiàn)一次,原來由每班安排3名專職人員放水,降低到每班只需1人巡查維修,及時清理放水器雜物沉淀部位,清洗過濾網(wǎng)即可,不必往復(fù)式行走檢查,極大程度降低了工人勞動強度,大幅減少了管路積水次數(shù),延長了放水器使用壽命。
在談到原有自動放水器、手動放水器和改革后的自動放水器運行情況時,抽防隊之前專職放水工楊紅軍說:“過去每個班需要兩個專人,現(xiàn)在只需要我一個人,閑了還能干其他活,不僅來回跑的路少了,也降低了更換放水器次數(shù),這小小改革真正是帶來了大效益?。?#8221;
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